欢迎光临黎明重工科技公司!
News Center
本次细度跑粗的主要原因是水泥磨篦板开孔率不够,造成中心圈风速过快,一仓水泥过粉磨。另外入磨细度、混合材的种类同样对水泥磨的产质量产生重要影响,同时加强磨内通风,采用磨体淋水降低水泥磨内温度,减轻水泥磨内包球包锻情况,提高研磨体粉磨
2021年11月26日 大辊压机配小球磨机建设水泥联合粉磨系统的实践. 首次在CF项目采用G180×160辊压机配Ф3.8 m×13 m球磨系统。. 实践证明,辊压机的功效得到了充分发挥,相对于传统联合粉磨系统电耗更低。.
2015年9月12日 辊压机开始运转时,出磨水泥细度偏粗,选粉效率偏低,循环负荷增大,这种情况除与选粉机的选粉浓度有关外,与一次风、二次风、三次风风量的合理调整也有密切关系,此时应当关小一次风的阀门开度,增加二次风、三次风风量,降低选粉机转速来改善磨机工况。 辊压机停机时,出磨水泥细度偏细,选粉效率低,循环负荷减小,回料量过少,
2019年9月25日 (4)勤检查回辊压机的粗粉,若细粉含量明显增加,需要检查V型选粉机的打散板及布料系统,磨损严重的应及时更换。 2.7 旋风收尘器. 旋风收尘器为一般静态设备,应关注锁风阀是否正常工作,若漏风较大则会影响其工作效率,使得辊压机回料增多,循环风机能量浪费。 改造前旋风筒差压一般在1 000~1 300 Pa,阻力过大影响整个系统的风
辊压机开始运转时,出磨水泥细度偏粗,选粉效率偏低,循环负荷增大,这种情况除与选粉机的选粉浓度有关外,与一次风、二次风、三次风风量的合理调整也有密切关系,此时应当关小一次风的阀门开度,增加二次风、三次风风量,降低选粉机转速来改善磨机工
解答:原因是 1-3 微米含量够高,但 3-32 微米含量偏低.一般出现这种情况的都是开路的小磨,为了降 低细度,进行过粉磨造成的. 解答:原因是有效粒径组分----1-32 微米颗粒含量偏低.开路磨或者小磨容易出现这种问题.要增加混 合材掺量,最简单的方法是,尽量使熟料的有效粒径组分增加.更好的方法是,根据最佳堆积原理 (参考 Fuller 曲线),使混合材与熟料的颗粒在粒度分布
2019年8月27日 水泥强度增长值偏低原因分析:磨机一仓最大钢球直径为Φ30mm(重量0.111kg/个),研磨体直径小、单个冲击能量偏小,不足以将易磨性较差的熟料进行粗粉碎(磨);同时,磨内每个仓内的研磨体对物料均会产生“选择性磨细”现象、成品中的较细粒径多为易磨性好的混合材及石膏、石灰石,真正产生强度的熟料因易磨性较差而未被充分
2015年6月3日 由于辊压机、打散机、管磨机开流粉磨存在打散机的粗细粉分级效果较差,进入管磨机的物料粗粉含量偏高,大量>2mm的物料进入了管磨机内,给磨机的粉磨带来困难,磨机跑粗现象严重,另外部分物料(尤其是混合材)的过粉磨现象严重,设计部门采用了
2020年9月29日 细度是指水泥颗粒总体的粗细程度。水泥颗粒越细,与水发生反应的表面积越大,因而水化反应速度较快,而且较完全,早期强度也越高,但在空气中硬化收缩性较大,成本也较高。如水泥颗粒过粗则不利于水泥活性的发挥。
2023年2月17日 辊压机,又名挤压磨、辊压磨、对辊机,是国际80年代中期发展起来的新型水泥节能粉磨设备,能替代能耗高、效率低球磨机预粉磨系统,并降低钢材消耗及工作噪声的功能,适用于新厂建设,也可用于老厂技术改造,使系统产量提高30—50%。. 经过挤压 ...
Copyright © 2022 黎明重工 版权所有 ICP123456